“打壓0.8 MPa,半小時掉壓0.06,監(jiān)理一句‘返工’,三天白干。”——這是無數(shù)PE自來水管施工隊最怕聽到的宣判。水壓試驗通不過,看似是運氣問題,實則是隱患的集中爆發(fā)。我把過去十年在華南、華東兩個重點水務(wù)項目里踩過的坑,濃縮成5條核心原因,并給出“能落地、不返工”的解決辦法,讓二次打壓一次過。
一、管溝積水——看不見的“泄壓閥”
現(xiàn)象:壓力穩(wěn)不住,泄水閥關(guān)閉后表針仍勻速下滑。
根源:溝槽底部積水未排凈,pe管浮起,接口受拉位移,形成微滲。
現(xiàn)場判斷:打壓前用鋼筋向下戳,若輕松插入30 cm以上且?guī)С瞿酀{,基本判定積水。
解決:
1. 每30 m設(shè)一道DN50排水盲溝,引至集水坑,24 h連續(xù)抽水;
2. 管底墊10 cm中粗砂,夯實度≥90 %,避免“懸空”;
3. 打壓選在連續(xù)晴天后,砂層含水率低于5 %再上線。
二、熱熔翻邊“假焊”——肉眼看不出,X光都嘆氣
現(xiàn)象:打壓到0.6 MPa時掉壓加速,可表面卻無滲漏痕跡。
根源:銑削后端口未平行、加熱板溫度不足或切換時間超時,導(dǎo)致翻邊虛焊。
現(xiàn)場判斷:用扁鏟撬翻邊,若整圈脫落或呈“玻璃碴”狀斷裂,即為假焊。
解決:
1. 銑削后錯邊量≤壁厚10 %,加熱溫度210 ±10 ℃,切換時間<8 s;
2. 每200個接頭做一次“刨邊抽檢”,刨開翻邊目測有無冷縫;
3. 發(fā)現(xiàn)假焊立即用專用刀鋸切除,重新熔接,禁止補焊“打補丁”。
三、末端未封堵——小小堵頭,壓跑一半
現(xiàn)象:壓力表指針瞬間歸零,伴隨“呲”一聲。
根源:臨時堵頭僅用電熔套筒點焊,未做“雙保險”,受沖擊脫落。
現(xiàn)場判斷:打壓前用手晃堵頭,有晃動即不合格。

解決:
1. 末端采用“電熔套筒+法蘭盲板”雙封堵,螺栓對角緊固,扭矩≥50 N·m;
2. 打壓泵高壓軟管與管口之間加一只球閥,緩慢升壓,避免水錘;
3. 堵頭部位設(shè)鋼板支墩,C15混凝土包裹10 cm厚,防止反力位移。
四、支墩缺席——PE管“長跑”后自己把自己拉裂
現(xiàn)象:試驗壓力穩(wěn)得住,但放壓后接口出現(xiàn)環(huán)向裂紋。
根源:溫差導(dǎo)致軸向伸縮,沒有支墩吸收應(yīng)力,集中拉裂熔口。
現(xiàn)場判斷:管身可徒手左右晃動2 cm以上,即支墩缺失。
解決:
1. 直線段每6 m設(shè)一支墩,采用C20混凝土,寬高≥管外徑1.5倍;
2. 彎頭、三通、變徑處必須設(shè)防滑墩,墩內(nèi)預(yù)埋Q235鋼卡箍;
3. 回填前用鋼卷尺復(fù)測,管頂覆土≥50 cm方可撤壓,避免“裸管”伸縮。
五、打壓泵“虛壓”——表針上去了,水沒上去
現(xiàn)象:壓力表瞬間到1.0 MPa,5 min內(nèi)掉回0.4,但無滲漏聲。
根源:泵體空氣未排凈,形成可壓縮氣囊,造成“假高壓”。
現(xiàn)場判斷:關(guān)閉泵出口閥,壓力表仍上升,即為虛壓。
解決:
1. 打壓前用自來水低速注水,排氣閥出水呈“柱狀”無氣泡后再升壓;
2. 采用柱塞式電動泵,流量≥20 L/min,避免手壓泵“脈沖”干擾;
3. 穩(wěn)壓階段每10 min記錄一次,30 min壓降≤0.05 MPa且二次補壓不升即合格。
寫在最后
PE自來水管水壓試驗不是“玄學”,而是“細節(jié)學”。把積水排凈、把假焊砍掉、把堵頭焊死、把支墩做牢、把空氣趕盡,五招做完,二次打壓通過率能從60 %直接拉到98 %。下次監(jiān)理再報“掉壓”,你只需掏出這份清單,逐條打鉤,就能讓他把“返工”兩個字咽回肚子里。